王庆 郭大超|中国冶金报

       引言:目前,钢铁行业面临着环保压力不断加大的新形势,作为钢铁生产重要环节的炼铁生产担负的任务越来越重。而地处河北迁安的首钢股份有限公司炼铁作业部却能逆流而上,近年来其炼铁指标屡获突破、成本大幅度降低,是怎么做到的呢?

管理创新促进握指成拳

       “力分则心散,心散则应之不猛。近两年,环保要求越来越严,基于对全局性问题的深刻理解和对钢铁生产规律的准确把握,首钢集团将球团和烧结生产划归首钢股份炼铁作业部统一协调,是非常及时的。传统模式下的碎片化、分割化、界面过多的高端不高效的管理问题彻底得到了解决。”炼铁作业部负责人说。

事业部工作人员在集体学习

  上下一心,其利断金。首钢股份炼铁作业部将铁前一体化管理作为重点工程,通过思想统一、目标统一、行动统一、措施统一,转观念、抓管理、保稳定、促融合,实现了“1+1+1>3”的目标。干部职工不断强化以“高炉高水平、低成本稳定运行”为全局意识,烧结、球团工序牢牢树立“工序服从”为行动引领,将质量指标和稳定率放在第一位作为目标导向,彻底消除了以前牺牲质量保各自成本、造成铁水质量的波动,引发高炉一连串不良反应情况的再现;将全系统经济效益最优排在首位,统一由过去的“炼指标”向“炼成本”转变,2018年铁成本同行排名从第42名一跃至第17名,得到《中国冶金报》《中国钢铁业》等媒体的宣传。

  与此同时,首钢股份炼铁作业部向“原燃料成本占钢铁产品成本70%左右”的原燃料的管理创新要效益,实现传统原燃料采购向原燃料经营转变。其成立资源经营室,实现生产经营更好地贴近市场,进口矿传统采购向进口矿经营运作转变,改变过去采购人员不懂技术、技术人员不了解市场的局面,实现了技术业务与采购业务有机融合,生产由过去简单粗放型向精细化生产经营转变。2019年上半年,首钢股份炼铁作业部进口矿价格“跑赢”市场9.87美元/吨,降低采购成本1.83亿元。

技术创新激发企业活力

       如果说管理创新是统一思想、达成共识的有力举措,那么技术创新则是催生活力、助推发展的战略武器。

  高碱度烧结矿技术助推环保限产新思维、新举措。面对环保限产和高炉高质量顺稳生产的双重压力,首钢股份炼铁人深刻领会“绿水青山就是金山银山”新理念,变压力为动力,变困难为挑战,创新提出高碱度烧结矿技术攻关课题,成为业界争相学习借鉴的典范。

       为实现环保限产期间环保超低排放,首钢股份炼铁技术人员探讨实施高碱度烧结矿炼铁生产,保证酸碱平衡,少用烧结矿,多用球团矿。而要少用烧结矿,就要与比例升高的球团矿配比;为保证炉料指标,就要提高烧结矿碱度,据统计,烧结矿碱度月均在2.5以上,最高的达到2.9。同时,通过同步细化炉内技术操作,高炉冶炼水平逆流勇进,生产技术指标不降反升,这给首钢股份炼铁人不断进行技术创新带来不竭的动力。

  炉缸冷却壁长寿技术是高炉“强身健体”的良药。高炉的顺稳生产,不仅源于原燃料质量、生产工序的状态良好,而且取决于高炉本体的“健康长寿”。对此,首钢股份炼铁人自主研发了铜冷却壁长寿技术,铜冷却壁使用寿命达到15年以上。其使用寿命的延长,不仅意味着高炉持续高效的顺稳生产,还意味着生产技术指标持续创优、产量稳步增长。好身体是保生存、求发展的关键和保障,首钢股份炼铁人在高炉这项应用上感触颇深。

  炉缸整体浇注修复消除“痼疾”,实现“浴火重生”。首钢股份2号高炉于2007年1月4日建成投产,该高炉投产后曾经创造了300千克/吨以下焦比、180千克/吨以上煤比、月均有效容积利用系数2.58吨/立方米·天的纪录,并获得“全国节能减排优胜炉”的称号。然而,随着时间的推移,2号高炉即将达到一代炉龄,而且由于长期高强度冶炼、大量配吃固废料,炉缸受到的侵蚀日益严重,近年来先后出现多次炉缸冷却壁水温差增大的问题, 被迫堵风口降低冶炼强度。随着近年来首钢股份硅钢产量的逐年增长,高炉加钛护炉与硅钢冶炼之间的矛盾也日益尖锐。彻底根治2号高炉的“心脏病”,恢复“优胜炉”昔日风采,成为首钢股份炼铁人心头的大难题。各种各样的方案陆续涌上炼铁技术人员的心头,并在他们脑海中反复酝酿……

  终于,2018年8月份不期而至的非采暖季限产,给2号高炉炉缸修复带来了难得的时间窗口。凭借长期扎实的炉缸修复技术探索和案例调研,首钢股份公司做出了“碳砖利旧、炉缸整体浇注修复”的重大决策。据了解,2号高炉采用美固美特有限公司独特的炉缸整体浇注技术修复后,根除了炉缸闹水温差的“痼疾”。

环保创新践行责任引领

       在响应国家坚决打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战行动中,首钢股份公司一直走在前列。在唐山地区污染排放绩效评价中,首钢股份公司被评为唯一一家A级企业,极大地改善了企业社会形象,提高了企业综合竞争力。

  按照新的超低排放标准,外排烟气中所含的SO2浓度由原来的180毫克/立方米降低到35毫克/立方米、氮氧化物浓度由原来的300毫克/立方米降低到50毫克/立方米、颗粒物浓度由40毫克/立方米降低到10毫克/立方米以下,烟气外排控制难度增加了好几倍。

  怎么办?是坐以待毙,还是主动出击?首钢股份炼铁作业部内部经过激烈的讨论后,决定一定要践行“首钢为首”的大无畏精神,决定将当今世界最先进的环保工艺技术引入炼铁生产现场。

  2018年,首钢股份公司对现有烧结、球团脱硫系统进行改造,投资6.5亿元,经过8个月的昼夜奋战,脱硫脱硝系统正式投入应用。球团二系列脱硫脱硝项目投入正常运行后,全部符合超低排放标准。感触最深的首钢股份炼铁人都说:排出的尾气比晴天时的大气都干净。

  在改造的同时,首钢股份炼铁人又将目标瞄准了固废资源回收利用,力争做到“内部循环”利用。钢铁企业生产过程中不断产生大量的废灰、废渣,直接外排不仅造成资源浪费,还会带来二次环境污染。于是,他们将铁系统自身产生的除尘灰、原料灰、瓦斯灰等固废资源实现100%“体内循环”,对套筒窑除尘灰、渣钢粉、冷轧泥等钢轧后道工序产生的固废进行回收利用,不断扩大配吃品种,提高配吃比例。

  “知道这是什么吗?这是我们炼钢工序产生的钢渣经过多次加工的副产物。钢渣经过分拣、干选、破碎、磨选等加工后,回收了大量的铁元素,最后剩余的渣钢粉没有多少铁元素了,但还有可利用的碱性熔剂。”作业区人员介绍说。瓦斯灰、洗气灰、渣钢粉这样的废弃物,如今在首钢股份炼铁人眼里都成了“香饽饽”,固废资源利用效益最大化理念在他们的心中深深扎根。

       2019年上半年,首钢股份公司炼铁作业部克服了环保要求更加严格、原燃料价格大幅度上涨等挑战,铁前生产经营取得了优异的成绩。特别是2号高炉,与2018年全年的指标相比,焦炭消耗降低了35千克/吨铁,指标在全国同立方米级高炉中排名第一。今年1月~6月份,高炉利用系数平均在2.5吨/立方米·天以上,比2018年提高0.17吨/立方米·天。高炉日均产量由2018年的6200吨提高到今年上半年的6600吨,增加了400吨/天。可以说,管理提升、技术创新为首钢股份炼铁生产带来了勃勃生机。

       首钢股份炼铁系统坚持环境治理与经济效益并重的创新实践和做法,若能给其他有关钢铁企业带来一些借鉴和启示,将是非常有意义的。

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